花斑缺陷是指鋼板經過拋丸噴砂處理后,表面的氧化鐵皮一部分脫落,而一部分粘附較緊而殘留在鋼板表面,形成凹凸不平的斑狀缺陷,用強光電筒等單向光源水平照射時尤為明顯。由于花斑缺陷分布面積普遍較大,需打磨后才能使用,增加了船廠人工成本和制造周期,并且局部打磨過度,可能造成整張耐磨鋼板報廢,需要加以控制。相關措施是:
1、耐磨板成分調整
低合金耐磨板的硅質量分數(shù)控制平均約為0.31%,含量偏高。通過試驗摸索,將鋼坯中硅質量分數(shù)降至0.20%以下,同時控制鋼坯加熱溫度小于1170℃,爐生氧化鐵皮壓入的現(xiàn)象明顯減少,有效降低了花斑缺陷。
2、除鱗系統(tǒng)改進
由于噴嘴與耐磨板表面距離較大,高壓水除鱗效果較差,通過將上高壓水噴嘴距離由1400mm減小到410mm,有效提升了高壓水對鋼板上表面打擊效果。同時新增儲水罐以增大高壓水量,加固高壓水管路,對噴嘴的型號、噴射角度進行優(yōu)化,將高壓水閥開口度由之前的50%提高到75%。
3、優(yōu)化粗軋、精軋除鱗打水方式
?。?)粗軋倒數(shù)第2道次除鱗,以抑制或減弱精軋前擺鋼時鋼板表面的起泡。
(2)粗精軋之間嚴格控制擺鋼塊數(shù),最多擺一塊鋼,通過控制加熱及粗軋區(qū)域溫度,保證精軋前鋼坯溫度低于950℃。精軋開軋后直接軋制,不再待溫,若溫度高于工藝規(guī)定,采用二次擺鋼待溫,短時間擺鋼待溫,以防止二次氧化鐵皮大量起泡破裂。
?。?)為避免精軋第1道次氧化鐵皮壓入,采取第1道次空過,即鋼板從前臺移至后臺時軋機不給壓下量,從而避免氧化鐵皮壓入,回鋼時后臺打水除鱗。
?。?)改進精軋機后臺高壓水除鱗打水方式,采用后臺進鋼時打水的方式進行除鱗,精軋第1道次空過,第2道次返回時除鱗,精軋倒數(shù)第2道次從后臺返回時除鱗,降低鋼板溫度,使鋼板快速進入低溫氧化區(qū),確保鋼板除鱗干凈,避免氧化鐵皮被壓入。
通過以上措施,基本杜絕了高強度船用耐磨板的表面花斑缺陷,耐磨板因花斑改判量大大降低。